本文针对现场拼焊门内板开裂问题,结合模具状态及开裂问题实际发生阶段进行问题原因的查找,借用CAE 分析软件进行稳健性分析验证,筛选出重点影响因素,明确问题原因,针对性制定解决方案,并再次采用CAE 分析手段进行方案可行性验证。本文对拼焊门内板开裂问题原因分析及整改方案制定进行详细总结,为类似零件问题的解决给出分析思路和解决方法。
伴随着汽车行业的迅猛发展势头,冲压技术在汽车制造中的应用也得到了巨大的发展。汽车冲压零件批量生产过程中的起皱、开裂等质量缺陷严重影响到冲压线生产效率,并造成废品率增高,生产成本增加。本文主要围绕拼焊门内板批量生产过程中出现的拉延开裂问题,结合现场模具实际调试过程,借用CAE 模拟分析手段识别拉延成形开裂风险点、分析开裂问题产生原因并进行整改方案验证,为拼焊门内板开裂问题的原因分析及问题解决提供了一种新思路。文章源自好焊孙辉博客 https://www.sunhui.me好焊孙辉-https://www.sunhui.me/weldgyzb/autoweld202411447.html
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图1 为前门内板结构图,该车型所采用的拼焊门内板是一种材质为St06D +Z 的不等料厚激光拼焊板,厚板料的料厚为1.2mm,薄板料的料厚为0.65mm。文章源自好焊孙辉博客 https://www.sunhui.me好焊孙辉-https://www.sunhui.me/weldgyzb/autoweld202411447.html
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图1 前门内板结构图文章源自好焊孙辉博客 https://www.sunhui.me好焊孙辉-https://www.sunhui.me/weldgyzb/autoweld202411447.html
板料信息文章源自好焊孙辉博客 https://www.sunhui.me好焊孙辉-https://www.sunhui.me/weldgyzb/autoweld202411447.html
板料为热镀纯锌拼焊板,牌号为St06D+Z-60/60,厚度为0.65mm/1.2mm,材料性能参数见表1。文章源自好焊孙辉博客 https://www.sunhui.me好焊孙辉-https://www.sunhui.me/weldgyzb/autoweld202411447.html
表1 材料性能参数文章源自好焊孙辉博客 https://www.sunhui.me好焊孙辉-https://www.sunhui.me/weldgyzb/autoweld202411447.html
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生产开裂问题
在前门内板的现场批量连续生产过程中,拉延成形不稳定,在单批次批量生产300 台(份)以上后,拼焊缝附近开裂(图2)、缩颈问题不定时发生,严重影响正常批量生产,并且造成废品率增加。
图2 前门内板开裂区域示意图
问题原因的分析
因前门内板开裂为批量生产时的偶发问题,针对本次问题原因计划先借用CAE 分析软件,从拉延成形性的理论分析结果入手,分析拉延成形安全裕度及稳定性,并针对性制定整改措施。
考虑现场实际,拉延调试状态已与最初拉延工艺分析结果存在差异,为保证理论分析结果和现场实际状态一致,对原始拉延模拟分析文件进行调整,保证理论收料线与现场实际状态一致,进而再进行成形状态确认。具体问题原因分析思路:现场拉延流入量检测→拉延模拟分析优化→成形风险点识别→开裂影响因素分析→拉延稳健性分析验证。
拉延板料流入量检测
对生产过程中的门内板拉延件进行板料流入量测量并记录测量结果,测量点位及测量方式如图3 所示。
图3 现场拉延板料流入量情况(单位:mm)
拉延模拟分析
按现场拉延实际板料流入量状态调整拉延工艺,模拟分析拉延成形性,识别拉延成形性问题点。拉延板料流入量状态见图4,成形性分析结果见图5。
图4 拉延板料流入量状态
图5 拉延模拟分析结果
拉延成形风险点
从图6 可以看出,位置1、2 处拉延成形减薄率过大,存在开裂风险;位置3 处拉延成形过程有褶皱趋势,存在起皱风险,具体情况如下。
图6 拉延成形风险点
位置1(图7):减薄率24.2%超差,最大失效0.782 临界,存在开裂风险。
图7 位置1 模拟分析结果(原始)
位置2(图8):减薄率23.3%超差,最大失效0.771 临界,存在开裂风险。
图8 位置2 模拟分析结果(原始)
位置3(图9):成形过程褶皱,到底状态指标未超差。
图9 位置3 模拟分析结果(原始)
开裂影响因素分析
综合考虑设备、板料及模具等波动因素,门内板开裂发生阶段为大批量生产之后偶发的生产开裂问题,初步判定造成拉延开裂的主要因素为模具状态波动。因为该门内板拉延模具采用了侧推定位,板料定位状态相对稳定,而模具随着生产批量的加大温度会增高,模具摩擦系数会发生波动,并且摩擦系数波动为主要影响因素,如图10 所示。
图10 开裂问题影响因素
拉延影响因素:稳健性分析验证
针对摩擦系数波动对焊缝位置成形性的影响,采用AutoForm 软件进行拉延成形稳健性分析,摩擦系数±10%波动,焊缝位置最大减薄率超过28%,最大失效为0.95,焊缝位置减薄率Cpk超差,废品率增高。减薄率Cpk 结果见图11,减薄/最大失效见图12。
图11 减薄率Cpk 结果
图12 减薄/最大失效
拉延开裂问题整改方案
经过以上的模拟分析,拼焊门内板拉延成形安全裕度存在不足,模具状态波动时会造成现场生产开裂,废品率增加。其中摩擦系数波动为开裂问题的主要影响因素,从稳健性分析结果可以确认,摩擦系数降低可有效改善拉延成形的减薄率和最大失效,为解决摩擦系数波动引起的开裂问题可从降低拉延摩擦系数入手。
降低拉延摩擦系数的手段:⑴拉延模具镀铬(已采用);⑵板料涂油(不稳定);⑶更换板料镀层(相对稳定)。针对拼焊门内板开裂问题,当前模具已是镀铬状态,相对板料涂油措施,更换板料镀层来降低摩擦系数能够使生产过程更为稳定。本次问题整改采用更换板料镀层方案,用锌铝镁镀层板料进行可行性分析验证。
拉延工艺优化
采用锌铝镁板料进行拉延模拟分析,锌铝镁镀层板料摩擦系数调整为0.13,其他模具参数保持不变,因摩擦系数降低,拉延四周整体多走料10mm。
图13 为镀锌板和锌铝镁板料收料线对比,为保证替换板料前后收料线一致,对工艺参数进行调整。从图14 可以看出,压边力220t 保持不变,将图示4条拉延筋加高1.5mm,优化拉延走料至原始状态。
图13 镀锌板和锌铝镁板料收料线对比
图14 工艺调整方案
拉延成形性模拟分析结果
根据现场实际板料流入状态,调整拉延工艺的拉延筋高度,替换锌铝镁板料、降低摩擦系数进行拉延成形性模拟分析;从图15 可以看出,摩擦系数降低后,原焊缝位置开裂风险点的减薄率降低2%,最大失效降低0.2;通过替换锌铝镁板料,使摩擦系数降低,可提高焊缝位置拉延成形安全裕度,说明此方案可行。
图15 拉延成形性分析结果
位置1(图16):减薄率21.8%,最大失效0.642;减薄率降低2%,最大失效降低0.15,安全裕度有所提升。
图16 位置1 模拟分析结果(工艺优化后)
位置2(图17):减薄率20.7%,最大失效0.544;减薄率降低3%,最大失效降低0.2,安全裕度有所提升。位置3(图18):成形过程有起皱趋势,到底状态指标未超差;锌铝镁板料成形过程与热镀锌板料相差不大。
图17 位置2 模拟分析结果(工艺优化后)
图18 位置3 模拟分析结果(工艺优化后)
结束语
拼焊门内板开裂问题为实际现场批量生产过程中常见问题,针对现场已发生问题可借用CAE 分析手段进行问题查找及整改方案可行性验证,可有效提高问题原因查找效率及整改方案的准确性,缩短现场整改周期、降低整改成本。针对该车型的门内板开裂问题,采用更换板料镀层降低摩擦系数的方式,可有效提高拉延成形的安全裕度,避免因模具摩擦系数波动造成生产开裂、废品率增加,为其他车型类似问题的分析、整改提供一种新的思路。
孙树森, 李晶影, 代晓旭, 李建军, 刘国磊·中国第一汽车集团有限公司
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